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2015-07-13 13:35:44 來源:水泥人網(wǎng)

通過改造4500t/d線篦冷機及預(yù)熱器提高發(fā)電量的技術(shù)實踐

1 生產(chǎn)中存在的問題?

我公司4 500t/d生產(chǎn)線于2010年11月份投產(chǎn),投產(chǎn)以來熟料生產(chǎn)基本正常。余熱發(fā)電機組于2011年2月份運行,運行后一直存在AQC爐和SP爐入口溫度低,AQC爐入口溫度一般在330℃,SP爐入口溫度一般在280℃~300℃,發(fā)電機有功功率維持在6 500kW/h,噸熟料發(fā)電量平均在28kWh/t,長期制約著我公司余熱發(fā)電總量。同時出篦冷機熟料溫度高,平均在240℃,遠高于設(shè)計的環(huán)境溫度+65℃,余熱利用率低;預(yù)熱器系統(tǒng)壓力偏高,高溫風(fēng)機負荷加大,造成嚴重的能源浪費。??

針對以上存在的問題,公司組織各相關(guān)部門的技術(shù)人員經(jīng)過研討后認為:??水泥機械篦冷機風(fēng)機的總裝機容量為1 977kW,總風(fēng)量為640 220m3,一段冷卻風(fēng)量不足,特別是一室風(fēng)量只有57 600m3。預(yù)熱器二級旋風(fēng)筒(C2)內(nèi)筒高度為3.24m,三級旋風(fēng)筒(C3)內(nèi)筒高度為3.35m,四級旋風(fēng)筒(C4)內(nèi)筒高度為3.92m,五級旋風(fēng)筒(C5)內(nèi)筒高度為3.4m。參閱相關(guān)4 500t/d生產(chǎn)線設(shè)計資料,認為內(nèi)筒高度偏高。導(dǎo)致整條生產(chǎn)線運行雖基本正常,但余熱發(fā)電有功功率較低,出篦冷機熟料溫度高。與我集團其它公司的相關(guān)指標存在很大的差距,具體如下:

(1)噸熟料發(fā)電量低,在28kWh/t左右。??

(2)在同產(chǎn)量的情況下,C1級筒出口溫度低可降至300℃以下。??

(3)在同產(chǎn)量的情況下,AQC爐的入口溫度也只有平均的330℃。??

(4)出篦冷機熟料溫度一直偏高,溫度平均在240℃。??

(5)預(yù)熱器系統(tǒng)阻力偏大,C1級筒出口負壓可達-6 300Pa,風(fēng)速高。??

2 技術(shù)改造方案?

為進一步提高余熱發(fā)電量,我公司確定的改造方案是:在現(xiàn)有篦冷機風(fēng)機的基礎(chǔ)上,一段新增加了兩臺風(fēng)機并對一段各風(fēng)室風(fēng)機進行了調(diào)整。對預(yù)熱器C2級至C5級的旋風(fēng)筒內(nèi)筒的高度進行了針對性的調(diào)整。具體做法如下:??

(1)篦冷機一段新增兩臺風(fēng)機,總裝機容量由1 977kW提升至2 269kW。總風(fēng)量由640 220m3提升至682 156m3,一室風(fēng)量由57 600m3提升至75 900m3,一段各風(fēng)室風(fēng)機也做相應(yīng)的調(diào)整。優(yōu)化了篦冷機各段風(fēng)量分配,提高入窯二、三次空氣溫度,提高余熱發(fā)電的AQC爐入口溫度。改善了熟料的冷卻效果,高溫熟料能夠及時冷卻,改善了熟料質(zhì)量與熟料的易磨性,為后續(xù)的水泥粉磨創(chuàng)造有利條件。

(2)余熱發(fā)電AQC鍋爐取風(fēng)口前移。原取風(fēng)口位置在一段和二段篦床之間,為提高進鍋爐風(fēng)溫,將取風(fēng)口前移至一段篦床前半部,這樣,進鍋爐溫度明顯提高,同時由于一室、二室風(fēng)量加大,對入窯二次風(fēng)基本沒有影響,窯煅燒狀況良好。??

(3)預(yù)熱器改造。由于預(yù)熱器直徑相對較小又無法改變,壓損太大,對此,只有改變內(nèi)筒長度來降低壓損:C2級旋風(fēng)筒內(nèi)筒原高度由3.24m調(diào)整至1.7m;C3級旋風(fēng)筒內(nèi)筒原高度由3.35m調(diào)整至1.7m;C4級旋風(fēng)筒內(nèi)筒原高度由3.92m調(diào)整至2.1m;C5級旋風(fēng)筒內(nèi)筒原高度由3.4m調(diào)整至2.3m。

(4)改造分解爐出口彎頭。由∩型改為倒V型,避免了積料,也降低了系統(tǒng)阻力,同時對窯尾分解爐縮口擴徑10cm。通過改善窯內(nèi)通風(fēng)條件,窯煅燒狀況明顯好轉(zhuǎn)。??

? 回轉(zhuǎn)窯的旋風(fēng)預(yù)熱器內(nèi)筒對于分離效率以及系統(tǒng)阻力的影響程度是很大的。當(dāng)內(nèi)筒高度與內(nèi)筒有效直徑比不斷減小,只要不超過某一個臨界點時,阻力損失一直迅速減小,而分離效率的降低相對比較緩慢,因此適當(dāng)減小內(nèi)筒高度有利于系統(tǒng)阻力的降低,對于整個預(yù)熱系統(tǒng)的分離效率影響很小,同時預(yù)熱器C1級內(nèi)筒保持了原來的尺寸。

3 技術(shù)改造效果?

改造前后通過進一步優(yōu)化操作,各項指標對比分析如下。?

(1)噸熟料發(fā)電量:改造后平均達38kWh/t,較改造前提高10kWh/t。?

(2)AQC爐入口溫度:改造后可達430℃~470℃,較改造前提高100℃~140℃。?

(3)SP爐入口溫度:改造后可達310℃~320℃,較改造前提高20℃。?

(4)熟料溫度:改造后可達110℃,較改造前降低130℃。?

(5)發(fā)電機有功功率改造后可達9 500kWh,較改造前提高2 800kWh,單班發(fā)電量最高突破80 000kWh。??

(6)C1級筒出口負壓:改造后可達-5 800Pa左右,較改造前降低500Pa。??

(7)高溫風(fēng)機:改造后頻率39.0Hz,較改造前降低0.5Hz。??

技改后,窯臺時產(chǎn)量、熟料質(zhì)量、煤耗、電耗、余熱發(fā)電量等各項指標都得到了明顯提高。具體參數(shù)見下表:

??

技改后各項指標

時間

發(fā)電有功功率/kW

噸熟料發(fā)電量(kWh/t)

AQC爐入口溫度/℃

SP爐入口溫度/℃

出庫熟料溫度/℃

C1級筒出口負壓/Pa

高溫風(fēng)機頻率/Hz

改造前

6500

28

330

290-310

240

-6300

39.5

改造后

9500

38

430-470

310-320

110

-5800

39.0

對比

3000

10

100-140

20

-130

-500

-0.5

該技術(shù)改進取得了良好的效果,對同類型的生產(chǎn)線有很好的參考價值,目前集團部分企業(yè)已有借鑒。??

水泥人網(wǎng)

1 生產(chǎn)中存在的問題?

我公司4 500t/d生產(chǎn)線于2010年11月份投產(chǎn),投產(chǎn)以來熟料生產(chǎn)基本正常。余熱發(fā)電機組于2011年2月份運行,運行后一直存在AQC爐和SP爐入口溫度低,AQC爐入口溫度一般在330℃,SP爐入口溫度一般在280℃~300℃,發(fā)電機有功功率維持在6 500kW/h,噸熟料發(fā)電量平均在28kWh/t,長期制約著我公司余熱發(fā)電總量。同時出篦冷機熟料溫度高,平均在240℃,遠高于設(shè)計的環(huán)境溫度+65℃,余熱利用率低;預(yù)熱器系統(tǒng)壓力偏高,高溫風(fēng)機負荷加大,造成嚴重的能源浪費。??

針對以上存在的問題,公司組織各相關(guān)部門的技術(shù)人員經(jīng)過研討后認為:??水泥機械篦冷機風(fēng)機的總裝機容量為1 977kW,總風(fēng)量為640 220m3,一段冷卻風(fēng)量不足,特別是一室風(fēng)量只有57 600m3。預(yù)熱器二級旋風(fēng)筒(C2)內(nèi)筒高度為3.24m,三級旋風(fēng)筒(C3)內(nèi)筒高度為3.35m,四級旋風(fēng)筒(C4)內(nèi)筒高度為3.92m,五級旋風(fēng)筒(C5)內(nèi)筒高度為3.4m。參閱相關(guān)4 500t/d生產(chǎn)線設(shè)計資料,認為內(nèi)筒高度偏高。導(dǎo)致整條生產(chǎn)線運行雖基本正常,但余熱發(fā)電有功功率較低,出篦冷機熟料溫度高。與我集團其它公司的相關(guān)指標存在很大的差距,具體如下:

(1)噸熟料發(fā)電量低,在28kWh/t左右。??

(2)在同產(chǎn)量的情況下,C1級筒出口溫度低可降至300℃以下。??

(3)在同產(chǎn)量的情況下,AQC爐的入口溫度也只有平均的330℃。??

(4)出篦冷機熟料溫度一直偏高,溫度平均在240℃。??

(5)預(yù)熱器系統(tǒng)阻力偏大,C1級筒出口負壓可達-6 300Pa,風(fēng)速高。??

2 技術(shù)改造方案?

為進一步提高余熱發(fā)電量,我公司確定的改造方案是:在現(xiàn)有篦冷機風(fēng)機的基礎(chǔ)上,一段新增加了兩臺風(fēng)機并對一段各風(fēng)室風(fēng)機進行了調(diào)整。對預(yù)熱器C2級至C5級的旋風(fēng)筒內(nèi)筒的高度進行了針對性的調(diào)整。具體做法如下:??

(1)篦冷機一段新增兩臺風(fēng)機,總裝機容量由1 977kW提升至2 269kW。總風(fēng)量由640 220m3提升至682 156m3,一室風(fēng)量由57 600m3提升至75 900m3,一段各風(fēng)室風(fēng)機也做相應(yīng)的調(diào)整。優(yōu)化了篦冷機各段風(fēng)量分配,提高入窯二、三次空氣溫度,提高余熱發(fā)電的AQC爐入口溫度。改善了熟料的冷卻效果,高溫熟料能夠及時冷卻,改善了熟料質(zhì)量與熟料的易磨性,為后續(xù)的水泥粉磨創(chuàng)造有利條件。

(2)余熱發(fā)電AQC鍋爐取風(fēng)口前移。原取風(fēng)口位置在一段和二段篦床之間,為提高進鍋爐風(fēng)溫,將取風(fēng)口前移至一段篦床前半部,這樣,進鍋爐溫度明顯提高,同時由于一室、二室風(fēng)量加大,對入窯二次風(fēng)基本沒有影響,窯煅燒狀況良好。??

(3)預(yù)熱器改造。由于預(yù)熱器直徑相對較小又無法改變,壓損太大,對此,只有改變內(nèi)筒長度來降低壓損:C2級旋風(fēng)筒內(nèi)筒原高度由3.24m調(diào)整至1.7m;C3級旋風(fēng)筒內(nèi)筒原高度由3.35m調(diào)整至1.7m;C4級旋風(fēng)筒內(nèi)筒原高度由3.92m調(diào)整至2.1m;C5級旋風(fēng)筒內(nèi)筒原高度由3.4m調(diào)整至2.3m。

(4)改造分解爐出口彎頭。由∩型改為倒V型,避免了積料,也降低了系統(tǒng)阻力,同時對窯尾分解爐縮口擴徑10cm。通過改善窯內(nèi)通風(fēng)條件,窯煅燒狀況明顯好轉(zhuǎn)。??

? 回轉(zhuǎn)窯的旋風(fēng)預(yù)熱器內(nèi)筒對于分離效率以及系統(tǒng)阻力的影響程度是很大的。當(dāng)內(nèi)筒高度與內(nèi)筒有效直徑比不斷減小,只要不超過某一個臨界點時,阻力損失一直迅速減小,而分離效率的降低相對比較緩慢,因此適當(dāng)減小內(nèi)筒高度有利于系統(tǒng)阻力的降低,對于整個預(yù)熱系統(tǒng)的分離效率影響很小,同時預(yù)熱器C1級內(nèi)筒保持了原來的尺寸。

3 技術(shù)改造效果?

改造前后通過進一步優(yōu)化操作,各項指標對比分析如下。?

(1)噸熟料發(fā)電量:改造后平均達38kWh/t,較改造前提高10kWh/t。?

(2)AQC爐入口溫度:改造后可達430℃~470℃,較改造前提高100℃~140℃。?

(3)SP爐入口溫度:改造后可達310℃~320℃,較改造前提高20℃。?

(4)熟料溫度:改造后可達110℃,較改造前降低130℃。?

(5)發(fā)電機有功功率改造后可達9 500kWh,較改造前提高2 800kWh,單班發(fā)電量最高突破80 000kWh。??

(6)C1級筒出口負壓:改造后可達-5 800Pa左右,較改造前降低500Pa。??

(7)高溫風(fēng)機:改造后頻率39.0Hz,較改造前降低0.5Hz。??

技改后,窯臺時產(chǎn)量、熟料質(zhì)量、煤耗、電耗、余熱發(fā)電量等各項指標都得到了明顯提高。具體參數(shù)見下表:

??

?

技改后各項指標

時間

發(fā)電有功功率/kW

噸熟料發(fā)電量(kWh/t)

AQC爐入口溫度/℃

SP爐入口溫度/℃

出庫熟料溫度/℃

C1級筒出口負壓/Pa

高溫風(fēng)機頻率/Hz

改造前

6500

28

330

290-310

240

-6300

39.5

改造后

9500

38

430-470

310-320

110

-5800

39.0

對比

3000

10

100-140

20

-130

-500

-0.5

該技術(shù)改進取得了良好的效果,對同類型的生產(chǎn)線有很好的參考價值,目前集團部分企業(yè)已有借鑒。??

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